二、实现功能
根据磨削工艺原理,控制系统实现如下功能:
1.启动→快速进给→慢速进给→光磨延时→快退回原点。
2.定位精度±1μ。
3.计数到后停机→修整。
4.任意时刻按复位→快退回原点。
5.通电先返回原点。
6.原位零点确定并记忆。
7.触摸屏画面可以设定快进速度,快退速度,慢进速度,快进量,慢进量,光磨延时时间,计数修整个数。和显示实际位置,光磨延时时间,计数个数功能。
三、控制系统实现
控制核心plc选用kinco-k3系列的kinco-k304-14at,它带有8个输入/6个晶体管输出,触摸屏作为人机交互。
触摸屏上有自动/手动转换开关,可以实现手动操作和自动运行之间的切换;设有前进、后退点动可以实现单步的向前和后退。以及外部紧急情况的停车等。
kinco-k3系列的kinco-k304-14at根据操作者的设置发出脉冲控制伺服电机正反转实现定位。同时脉冲输入到kinco-k304-14at的i0.1做高速计数以便显示实际位置,观察定位。
四、总结
实际运行表明,尺寸精度,圆度,圆柱度,表面粗糙度都明显提高。操作方便实现自动化减少了劳动强度,良好的性价比,提高了厂家产品的技术含量,增加附加值。
